高填土涵洞加固实例

   2006-09-22 中国路桥网 佚名 6130

高填土涵洞加固实例
孙忠玉 
(咸宁市公路管理处    湖北咸宁437100)
摘要: 通过工程实例,论述了软弱地基上高填土涵洞裂缝的表现形式、产生原因以及加固方案的比选,总结了经验教训。
关键词: 软弱地基;   高填土涵洞;    裂缝;    表现形式;    原因;    加固方案;    比选;    经验教训

1 概况
汉(口)十(堰)高速公路武当山至许家棚段K425+640涵洞,365JT设计为L0×h0=4.0×4.5m的盖板涵, M7.5号浆砌块石台身,C25级钢筋砼整体式基础(截面见图1)。涵洞全长88.50m,斜交角135°,洞顶最大填土高度11.38m,设计地基容许承载力300Kpa。工程于2000年2月中旬动工,9月初完工。同年11月底,当填土到洞顶以上3m时,台身、基础陆续出现裂缝。
2 地基及填土情况
涵址位于无明显冲沟的谷地,持力层主要为冲洪积中密细砂土,厚度0.8~1.6m,实测承载力317Kpa(轻型贯入仪法);下卧层属可塑淤泥质亚砂土,厚度0~5.6m,实测承载力190Kpa; 涵洞两端靠近山脚,部分持力层为强风化绢石英页岩。洞顶及台背填土为砂性土(含风化石),最佳含水量10.13%,最大干容重19.73KN/m3。台背填土对称分层填筑,对于压路机无法碾压的边、角部位采用小型振动夯压实。涵洞开裂后路基365JT施工并未停止,2001年1月初填土至设计标高。
3 裂缝的表现形式
涵洞两端的短边台身前墙首先开裂(可以想见,长边台身背墙也同时开裂),并向涵洞中部扩展延伸,最后发展成2道宽0~23mm的水平裂缝,一道裂缝出现在台身底面(基础顶面),一道位于台身底面以上1.2~1.7m,涵洞中部约50m长的台身保持完好。一个月后,又发现涵洞中部的基础跨中截面附近出现明显开裂,最后发展成3道沿涵洞纵向的通长裂缝,其中最宽的1道有0.5~6.0mm,裂缝表现为涵洞中部宽两端窄。
裂缝长度、宽度和数量随着填土的增高而发展,发展的速率先由慢到快,填土停止后,随着土的固结,又由快到慢,6个月后,裂缝趋于稳定。
4 裂缝原因分析
4.1主观原因分析
(1)在对地基进行分析评价时,承包商由于缺少相关知识的储备,不了解高填土涵洞与一般涵洞的区别,不了解整体式基础和梁式轻型桥台的受力特点,不了解沉降会引起结构产生附加内力,只注意到持力层的承载力已满足设计要求,而忽视了对下卧层承载力和沉降值的验算,片面地认为仅仅产生的沉降可能偏大一些,但不会危及涵洞的安全;再加上业主、监理考虑到换填处理的费用较大,因此从节省投资的愿望出发,决定不进行地基处理。
(2)承包商未能察觉图纸中台身长短不一(图2)的错误。
 4.2客观原因分析
(1)基础裂缝
整体式基础为一置于弹性地基上的矩形板,直接承受重载处的地基应力大,远离重载处的地基应力小,地基应力与沉降成正比[1]。由于下卧层强度低、压缩性大,在洞顶和台背填土的作用下,基础边缘的地基应力首先超过容许承载力,产生较大塑性变形,引起地基应力重新分布;随着填土的增高,基础的变形要与地基的变形逐渐协调一致,当产生的弯矩超过计算弯矩时,导致基础在跨中截面附近出现明显开裂。
(2)台身裂缝
填土初期,受涵洞两端的台身长短悬殊和地基不均匀沉降的影响,短边台身不可能发生向跨中的移动,此时其台背土压力只能是静止土压力;当填土达到一定高度时,台身结构抗力及静止土压力无法抗衡长边台背的主动土压力,台身结构产生向短边台背方向的转动,由于背墙附近的填土密实度偏低,使得转动绕墙踵(趾)进行,导致台身底面开裂,这时静止土压力又转变为被动土压力;因为被动土压力远远大于设计时假设的极限主动土压力,所以转动发生不久,产生的弯矩就超过台身的弯矩抗力(台身的受力特点为简支梁),短边台身又在抗弯曲能力最薄弱的截面开裂。
5 裂缝危害性评估[2]
基础和台身裂缝属荷载作用下的弯曲受拉裂缝。基础裂缝的最大宽度超过容许裂缝宽度,影响到结构的正常使用和耐久性,但基础中的受拉钢筋远未达到屈服强度,基础处于带裂缝工作阶段,承载能力满足要求。浆砌块石台身的抗弯拉强度低(尤其是台身底面),脆性大,开裂时的荷载比较接近破坏荷载,当出现荷载引起的裂缝时,往往是结构破坏的前兆,只是由于台背土抗力的平衡作用,才尚未垮塌。因此加固的重点是台身,并应尽快加固。
6 加固方案
6.1方案1——内嵌箱型结构法(图3)。涵洞上游的汇水面积不大,因此可在涵洞内增设一个L0×h0=3.2×1.5m的钢筋砼箱型结构,结构壁厚40cm,砼强度等级C30,四周配置双层受力钢筋。台身开裂的段落,主筋φ22@10cm,分布筋φ12@15cm;其它段落,主筋φ12@15cm,分布筋φ12@20cm。
6.2方案2——增大截面法(图4)。在涵洞内将台身和基础各加厚50cm,所用材料与原结构的相同,基础主筋φ12@15cm,分布筋φ12@20cm。为加强与原结构的结合,接触面需经凿毛处理。
6.3方案3——托梁拔柱法[3]。此方法是在不拆上部结构的情况下实施拆除下部结构的一门综合性365JT技术。包括相关结构加固技术,上部结构顶升技术及下部结构拆除技术等。
施工工艺:在涵洞内用千斤顶顶升开裂台身的上构,用枕木搭设临时支撑;拆除台身裂缝上下各0.5 m范围内的浆砌块石,最里面的一皮块石不拆,以抵挡台背填土,为防止上部台身塌落,采用间隔拆除的方法,每处的拆除长度不超过2m;然后立模压注C30小石子砼(掺早强剂);达到设计强度后,拆除临时支撑,转入下一段的施工;处理完台身裂缝,再在原基础上现浇一层厚50cm的钢筋砼板,砼强度等级、钢筋型号及布置与方案2相同。
6.4加固方案的比选及加固效果
方案2、方案3需等待涵洞的沉降变形完全停止后才能实施,这势必造成工程延期和症状进一步恶化。方案1改变了涵洞的结构体系,相当于在涵洞内部增设了一个刚构支撑,阻止了裂缝的继续发展,使结构的内力和变形大大减小,同时又充分利用了原有结构,保证了新老结构共同受力;竣工后上面行人,下面过水,使用功能没有大的降低,因此决定采用此方案进行加固(三种方案的比较见表1)。
加固处理后一年多的监测结果表明,加固方案是成功的,达到了预期的效果,竣工验收合格。


表1
方案名称 造价(万元) 工期(天) 施工难度 施工安全性 加固后的结构可靠性
内嵌箱型结构法(1) 27.8 50 小 安全 可靠
增大截面法(2) 14.7 60 较大 安全 不一定可靠
托梁拔柱法(3) 12.6 30 大 不安全 不一定可靠





7 经验教训 
7.1地基容许承载力不是一个常数,它是和构造物的容许变形值密切联系在一起的。构筑物对变形的要求高时,容许承载力就应该控制得小一些,反之就可以用得大一些。下卧层为软弱土时,持力层的承载力取值主要不是根据持力层的性质来确定,而主要由下卧层的强度和变形所控制[4]。
7.2采用整体式基础,可以降低地基的平均应力,但应力的分布不均匀,容易产生不均匀沉降[1];梁式轻型桥台台身与上部构造、支撑梁一起组成的四铰框架是几何可变结构,它缺少的一个约束靠台背对称恒定的土压力提供[5],而地基不均匀沉降会破坏这种平衡;因此,地基土质不良时,不宜采用此种结构类型的涵洞。
7.3对于高填土整体式基础的涵洞,其基础的受力特点相当于地下室基础,建议按深基础(埋深H1≥5m)设计。台背填土不仅会对涵洞地基产生附加压应力,同时还由于沉降差的存在,台背与填土之间会产生负摩阻力,进一步

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增大地基的应力应变[6]。
7.4斜交涵洞沉降缝划分时,若不能保证一块基础板上的两侧台身长度一致,台身应按柔性墩台计算[7]。
7.5浇注钢筋砼基础时,由于操作不当上部钢筋网易产生下沉,导致基础弯矩抗力减少,跨中截面过早开裂。 
7.6因填土高度不等,基础沿涵洞纵向会产生中部大两端小的沉降,为了确保流水畅通,基础沿纵向应预留拱度。
7.7软弱地基抗剪强度低,固结慢,填土时需控制地基中各点剪应力的增加值小于或慢于土的强度增长。

参考文献
[1] 何柏春.小桥涵钢筋混凝土板整体式基础设计浅析[J].华东公路,1994,4:17~19
[2] 杨文渊,牛奔. 桥梁维修与加固[M].北京:人民365JT交通出版社,1992.146~150
[3] 万墨林,韩继云.混凝土结构加固技术[M].北京:中国建筑出版社,1995.157~161
[4] 中华人民共和国行业标准.JTJ024—85地基与基础设计规范条文说明[S].北京: 人民交通出版社,1985
[5] 江祖铭,王崇礼.墩台与基础[M].北京:人民交通出版社,1996·268
[6] 陈素君..高填方涵洞的基础设计[J].公路,1998,4:38
[7] 王伯惠,徐风云.柔性墩台梁式桥设计[M].北京: 人民交通出版社,1991.8



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